武钢热轧总厂中厚板分厂开展技术攻关降成本,成功对万能压紧缸结构进行技术改造,解决了自位杆容易脱落的维护难题,延长了压紧缸使用寿命,年降低成本110万元。
万能压紧缸是该厂四辊轧机的主要部件,其作用是把四辊轧机的工作辊和支撑辊压在一起。在工作中,压紧缸受原有设计影响,容易出现自位杆脱掉、压紧缸失灵的故障,致使四辊轧机的工作辊晃动大,时常串出来,最终导致四辊轧机不能工作而影响全厂生产顺行。
一段时间以来,为保证万能压紧缸正常工作,该厂机动车间职工充分利用工艺停机间隙,去紧固自位杆法兰上的螺栓,在检修时更换自位杆,甚至要更换压紧缸。这样不仅需要大量的备件和液压油消耗,而且拆装工作量比较大,也延长了故障时间。如何科学地对万能压紧缸结构进行改造,避免自位杆脱落,成了该厂亟待解决的问题。
该厂机动车间领衔受命,围绕“改造万能压紧缸结构延长使用寿命”这一课题,抽调精兵强将,组建成科技攻关小组。通过大量查阅相关资料,对压紧缸的活塞杆和自位杆的工作原理进行分析研究,大胆地将压紧缸内部结构进行改造。同时,要求四班职工加强点巡检,将该设备实施动态监控,随时进行技术优化。通过这一创新举措,使压紧缸的使用寿命由改造前的一个月左右延长到三个月以上,不仅使工作辊晃动的问题得到了较大的缓解,而且降低了压紧缸的备件成本和液压油消耗,减少了停机时间,为生产顺行赢得了宝贵时间。