创新科技抵逆市——晋城煤业集团寺河矿选煤厂技改挖潜增效之攻坚战
“科技兴厂”,这是寺河矿选煤厂在过去十年发展中,成功突破千万吨洗选能力的有力武器,如今,他们更加坚信“科技兴厂”战略,一定可以带领选煤厂在危机中寻到机遇。
“没有一点闯的精神,没有一点‘冒’的精神,就走不出一条新路,就干不出新的事业。”面对一年380万吨的上站煤,因粘性大,易结块,难筛分,配煤进入筛分系统后,传统使用的香蕉筛频繁出现糊筛现象,导致筛分效率低,系统处理能力下降。
寺河选煤人积极开展市场调研和实践论证,努力寻找新技术、新工艺、新设备,希望通过创新科技,提升当前设备的生产效率。
此时,一种新型蹦跳料流的特殊筛子——驰张筛,引起了技术人员的关注。
2012年10月,第一台试验性驰张筛开始安装,分解起吊、到位安装,在分级车间有限的空间内,各项起吊、运输工作交叉进行。“由于我们的车间是钢架式镂空结构,给大型设备起吊、运输带来一定难度,同时还不能影响其他系统的正常生产。”负责驰张筛更换工作的副厂长刘字亮说。
一周后,首台驰张筛更换成功,进入调试阶段,但是发现新设备似乎有些水土不服,筛网磨损、糊筛、给料不均匀……七天的辛苦并没有换来预期效果。“改!”作为此项工程的负责人,刘字亮斩钉截铁地说道。
他们通过将煤量集中到驰张筛上,观察最佳震幅点和故障点,寻找筛网易破、糊筛问题的根结,将单层驰张筛筛板改为不锈钢与驰张筛筛板双层混合筛板,进一步增强筛分效率,问题得到有效解决,筛分效率达95%以上。试验筛的成功,更坚定了该厂干部职工进行工艺改造的决心——马上更换七台筛子。2013年4月,七台驰张筛全部更换完毕。
这项晋煤集团史无前例的筛分系统工艺大变革,使得分级后块原煤限下率降低了20%,末煤限上率降低了8%,小块量提高了52%,洗块煤煤泥产出率降低了4%,预计每年可直接创收效益2亿元左右。