进入去年12月份以来,水钢轧钢厂针对一棒线3号、4号飞剪剪切误差的问题进行了合理改进,大大提高了产品的成材率。
入冬以来,由于天气的不断变冷,轧线生产用水时所产生的水蒸汽很大,严重降低了生产现场的能见度,同时对3号、4号飞剪的光电检测信号产生了较大的影响,导致3号、4号备尺飞剪产生误动作和剪切精度不够准确,造成了飞剪在剪切时成品尺寸误差较大,降低了产品成材率。针对这一情况,轧钢厂电气车间刘军等职工积极展开技术攻关,采用飞剪光电检测器从轧线末尾机架移位致后端,远离轧线穿水区域,同时打破常规大胆对PLC程序参数进行了修改。
改进后的飞剪设备投入使用后,通过近段时间的跟踪观察,飞剪在剪切时出现的误动作次数,从原来的每天20余次降低到2~3次,产品成材率提高了0.3%,估算每月可降低剪废上百吨。