日前从宝钢分公司取向硅钢1号脱碳退火机组传来佳音:该机组在10月份提前实现“四达”,各项指标优于设计要求。10月份以来,该机组已实现了普通规格产品的批量稳定生产,这标志着由宝钢自主集成的取向硅钢产线进入生产运行的“快车道”。
1号脱碳退火机组由宝钢自主集成,是生产取向硅钢的核心机组。该机组自
由于首次驾御取向硅钢产线,硅钢部生产、设备和技术三方顶着巨大压力沉着应对,从规范工作流程和开展全员设备管理入手,建立设备异常信息快速传递机制。在此基础上,理清了80多项影响设备稳定的问题,逐一分析产生问题的原因,并针对机组状况反复商讨应对举措,做到层层发动、层层落实。通过阶段性改善和制订推进目标,目前,设备问题已经基本解决。
与碳钢机组不同,1号脱碳退火机组为往复式物流,且对设备控制精度要求严格,增加了生产组织和操作的难度。硅钢部强化生产组织保障能力,摸索稳产高产的合理运行方式。生产管理室以加快推进前道工序机组瓶颈问题为突破口,通过大量跟踪分析,动态策划和摸索生产组织方式,为有序生产扫清了障碍。生产方克服人手少、经验缺乏等困难,边强化技能培训,边跟踪作业状况,并通过整理、分析,找寻提升作业效率的合理生产方式,取得了良好效果。目前,机组切换时间由最初的15小时左右下降到8小时以内,炉辊印、划伤等产品主要缺陷得到有效控制,生产状态日趋稳定。
硅钢部还加快了市场响应能力,10月份成功进行了特殊规格产品的生产验证工作,为产品早日投放市场创造了条件。