山东莱钢“细吃粗粮”增效益

   日期:2008-10-23     浏览:1434    评论:0    

    钢铁市场降温,钢材价格下滑,考验着冶金企业成本。山东莱钢集团在保证产品质量的前提下,创新生产模式,优化高炉、转炉炉料结构,有效降低了生产成本。

 

    炼铁工序在冶金企业中往往消耗70%以上的原燃料,高炉每多吃一吨块矿可降低成本300元左右。莱钢通过改造设备,创新工作模式,目前两座1880m3高炉的生矿配加比例均达到了10%,每天可消化生矿1700多吨,降成本50多万元。在提高生矿配加比例的同时,莱钢还积极降低返矿和返焦量,两座1880m3高炉分别降到了150kg/t8kg/t,在国内同类型高炉中名列前茅,吨铁可降低成本40多元。在增加块矿配加量的同时,莱钢加强对上部装料制度的研究,严格控制生铁含硅量和含硫量,选择合适的造渣制度,确保质量不受影响。

 

    钢铁料消耗是炼钢成本控制关键。莱钢转变铁水加废钢的传统配比模式,用矿石作为主要冷料。他们先后克服了矿石增加给转炉的操作带来诸多不适应,以及冶炼前期溢渣多和钢水喷溅等诸多问题,不断提升矿石摄入量,最高达到吨钢45公斤。在保证产品质量上,以窄成分控制、智能吹氩和精炼渣系研究为手段,缩小内控成分范围,提高夹杂去除能力,实现精炼钢水洁净化。同时,不断改进全保护浇注工艺,新增电磁搅拌,增上硫印检测和铸坯质量专家判定系统,完善铸坯检验制度,逐步做到先检验、后轧制,实现连铸铸坯优质化。今年以来,莱钢铸坯合格率保持在99.99%,连续27个月实现了质量异议为零

 

 
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